四川螺旋钻机~河北鼎峰工程机械定制28米长螺旋钻机

28米长螺旋钻机包括液压步履桩架和钻进系统两部分。桩架采用液压步履式底盘,自动化程度高,可自行行走及360度回转,设有四条液
 28米长螺旋钻机包括液压步履桩架和钻进系统两部分。桩架采用液压步履式底盘,自动化程度高,可自行行走及360度回转,设有四条液压支腿及一条行走油缸以辅助行走及回转同时增加施工时的整机稳定性,可整机进行转运。立柱为可折叠式箱型立柱,法兰连接方式,立柱采用两块高厚度锰板并且用大型折弯机折弯技术,经两道焊缝焊接而成同时立柱内部每隔60cm加焊四根加强筋固定,增加立柱抗扭抗弯性。立柱由两条变幅液压油缸控制其起降。钻进系统包括动力头与钻具,动力头的输出轴与螺旋钻具为中空式,桩机采用长螺旋成孔,可通过钻杆中心管将混凝土(泥浆)进行泵送混凝土CFG桩施工,长螺旋钻机即能钻孔成孔一机一次完成,也可用于干法成孔、注浆置换改变钻具后还可采取深层搅拌等多种工法进行施工。
长螺旋桩机的排渣原理与不同施工团队的效率对比分析
其一、长螺旋桩机的排渣原理和应用分析及设计要求
螺旋钻的排渣原理和应用分析:长螺旋桩机中钻杆是用来支撑和连接钻头、向钻头传递破碎岩石所需的运动、动力和排渣压气的杆件。这种钻杆是用厚壁无缝钢管制作。当用旋转钻机在煤和软岩中钻孔时,也常使用长螺旋桩机。
长螺旋桩机的排渣原理:在进行钻孔时,长螺旋桩机在炮孔中转动,长螺旋桩机和孔壁构成了一个螺旋输送器,孔底岩渣就被钻杆上的螺旋叶片逐步向后输送,直至排出孔外。钻头不断破岩,钻杆就连续排渣。因此,利用长螺旋桩机排渣能够获得较高的钻进效率。这种方法仅适用于岩石比较松软的钻进中,对于粘性较大或者含有卵石的岩层中不能使用。螺旋钻机排渣的优点是设备的结构紧凑,工作可靠,维修简便,成本低廉。不用压气排渣显然粉尘少,对环境的污染小。缺点是钻杆旋转阻力大,耗费的功率多,螺旋叶片磨损厉害。特别是钻垂直孔时,这两个问题就显得突出。
由于长螺旋桩机承受着较大的轴压力、回转扭矩和其他方面的动载荷,而且是在岩渣甚至泥水中转动,工作天剑不好。因此,对长螺旋桩机的设计要求是:结构合理重量轻、接头处对中性好、接卸方便。要有足够的轻度、刚度和抗磨性。
其二、不同施工团队的效率对比分析
长螺旋钻桩机施工团队的效率差异显著,通过对比分析可提炼出团队的共性特征,为管理优化提供参考。设备利用率是核心差异指标,团队的设备日均作业时间达8小时以上(利用率≥67%),而低效团队仅为5小时(利用率≤42%)。差距主要源于设备调度合理性:团队采用“两班制+设备预热提前1小时”模式,减少设备闲置;低效团队则因排班混乱,日均设备等待时间达2小时。某项目通过优化排班,将设备利用率从50%提升至70%,单日成桩量从20根增至28根。
工艺执行标准度影响单桩施工时间,团队严格按“地质适配参数”施工,在黏土层采用“高转速+中扭矩”(转速40r/min、扭矩30kN・m),单桩施工仅需25分钟;低效团队则沿用统一参数,螺旋钻桩机在黏土层仍用低转速,单桩施工需40分钟。某对比数据,工艺执行标准的团队,单桩施工时间比不标准的团队缩短30%,且质量问题减少50%。
人员技能水平决定异常处理速度,团队的操作人员能在5分钟内判断并处理常见故障(如卡钻、参数异常),而低效团队平均需要15分钟,甚至需等待技术人员到场。技能差异主要源于培训投入:团队每年人均培训时长80小时,涵盖设备操作、故障诊断、地质判断等;低效团队人均培训仅20小时,且多为理论培训。某企业通过加强技能培训,使团队的异常处理时间缩短60%,设备故障停机率下降40%。
河北鼎峰工程机械有限公司http://www.dingfengzhuangji.com)主营多种不同型号的履带钻机36米长螺旋钻机动力头,现拥有数控切割、数控折弯、大型喷砂、焊接、机加工、液压油缸试验中心等主要设备100余台,4条流水生产线。具备产品设计、设备、生产和安装能力。产品已经运用于陕西、云南、安徽、辽宁、广东、甘肃、河南等国内绝大部分市场,同时产品相继进入安格拉、印尼、南非等外洋市场。获得了大的的市场认可及用户好评。
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